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论文发表:膜的污染和损伤及防治对策__墨水学术,论文发表,发表论(2)

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运行时新膜的TMP为-15~-20kPa,而当膜的TMP上升到-55kPa时,则表明膜已经严重污堵,系统将会自动停车,这时就必须对膜进行再生清洗[1-5]。
2.2    膜通量的降低分析及措施
使膜通量降低的主要因素是浓差极化和膜污染,并且浓差极化会加剧膜的污染。浓差极化和膜污染不但使膜通量降低,而且缩短膜的使用寿命,成为制约膜分离技术推广应用的重要因素。膜污染的影响因素主要有:温度、操作压力、被分离液的流动速度、被分离液的流动状态、被分离液pH值、运行时间、被分离液的组成、膜种类、清洗状况等;因此解决和减轻浓差极化和膜污染的方法也相应有很多,即选择这些影响因素的合适值。但由于膜分离体系膜本身强度和膜处理技术效率等的限制,这些影响因素不可能随意改变。如膜清洗不能太频繁;同时欲除去进料液中的杂质需要进行预处理,但预处理不但要增加成本,而且对许多分离体系,如油水分离体系是不能解决问题的,操作温度过高会破坏高分子膜的组成;而无机膜的价格比高分子膜的价格要昂贵得多;操作压力不能太大也不能太小;被分离液pH值的调节可能需要消耗大量的酸或碱。其中改变流体流动状态相对比较简单易行,而且选用合适的条件对减轻浓差极化和膜污染的效果也比较明显,成本也相对较低。
膜鼓风机向膜箱的底部提供空气以冲刷膜的表面。该气流混合膜池中的处理液,同时防止固形物在膜上聚积。原有工艺设定中,一次只对给膜箱的半数膜鼓气。循环曝气阀FV-8560A/B允许空气以10秒间隔循环流到膜箱中每隔一个膜片上。经过两年多的实际运行效果及以上的分析,我们认为可以由于进料液的掺入气体不够充分,进料液的紊流度不够是造成膜污堵严重、通量下降的直接原因。通过多次的摸索实践,我们改变的原有的曝气时间间隔,改为一次给膜箱的半数膜鼓气,循环曝气阀FV-8560A/B允许空气以5秒间隔循环流到膜箱中每隔一个膜片上。经过此次改变后,膜通量迅速恢复,膜污堵现象基本得到消除。
2.3  膜元件断裂故障分析
随着膜元件使用时间的延长,膜纤维会逐渐产生自然失效。当膜元件受到强烈外力作用时,就会引起膜元件断裂从而引起膜元件的失效。
图2是膜元件的受力简化图模型,合力也是水平方向P1P2,但膜元件受力增加弹力N的分量,合力传给MIS后,MIS受力也为水平方向,而MIS的方向是沿M1M2方向的。由于MIS受力与其方向不一致,因此MIS受到交变的剪切力作用。这样,由于膜箱倾斜造成了作用在MIS上的交变拉伸力变为交变剪切力。MIS长期受交变剪切而疲劳失效,进而使膜元件固定不牢而损坏。 
 


以上分析可知,膜箱的水平度对膜元件的MIS受力有很大的影响,并且会直接造成膜元件损坏的。
2.4  膜的结垢对膜维修的分析
超滤膜污堵类别主要分为有机物污堵和无机物污堵,无机物污堵主要表现为结垢。根据运行以来的情况分析,由于杀菌、反冲洗、维护清洗得当,因此有机物污染较少并不严重,而从膜池及膜的检查来看超滤膜的污堵主要是无机物结垢污堵。
通过对原水水质变化情况和膜的结垢情况研究发现,虽然原水PH值一般在 7.5~8.0之间且硬度也不到足以结垢的情形,但膜纤维表面依然结垢。经分析,这和膜鼓风机的连续鼓风及超滤系统的回收率有关。当超滤系统回收率太高时,由于排污量减少,浓水中的污染物被成倍浓缩。膜鼓风机为膜池鼓风,保证膜池内水的搅动,减少膜表面的浓差极化效应,从而减少膜的污染。但正是由于连续的间歇式鼓风,它也大大增加了水中的二氧化碳含量,打破水溶液的酸碱平衡。水中的pH值通常认为是由碳酸化合物控制的,有关平衡反应式如下:

由于鼓风,导致膜池中浓水pH值上升高至8.3~8.6,为结垢创造了理想的环境,直接导致了膜纤维表面及整个膜池的严重结

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