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行,另一台工频备用,当变频器运行中自身故障或电机、电缆故障时,变频器保护动作跳闸,备用泵工频自动联启。正常切换运行(2A电机变频运行切换到2B电机变频运行)步骤如下:合2B开关→2B电机工频运行→停变频器→2A电机变频停运→停QF1开关→合2A开关→2A电机工频运行→停2B开关→2B电机工频停运→合QF2开关→启变频器→2B电机变频运行,断开2A开关,停止2A电机工频运行,切换工作结束。
2、变频装置控制方式
变频装置具有“就地”和“远方”两种控制方式,切换开关位于变频器控制柜处,可根据需要自由切换。在就地控制方式下,通过变频器上的人/机界面液晶屏,可进行就地启动、停止操作,可调整转速、频率;远方控制方式下,变频装置只接受机组DCS控制指令,并反馈变频器的主要状态和故障报警,运行人员可通过DCS画面进行启动、停止、调速等操作;在电机旁装有变频器事故按钮,突发事故时可紧急停止变频器运行。
3、电气各开关及控制
1)凝泵电源开关2A、2B及其控制、保护方式不变,。
2)变频器电源开关QF3为段内备用开关,综合保护整定按一台凝泵电机容量考虑。
3)变频器输出开关QF1、QF2,具有“运行”、“试验”、“检修”三个位置。
4)为防止变频器反充电, QF1和2A开关的合闸控制回路互相闭锁; QF2和2B开关的合闸控制回路互相闭锁; QF1和QF2开关的合闸控制回路互相闭锁,同时在PLC控制逻辑中增加软闭锁。
5)变频器的各项保护功能完善,具有短路、过电压、欠电压、过电流、过载、过热、缺相、CPU出错、通讯故障、瞬停再启动等保护功能。
6)除氧器水位测量设置三个水位测量装置,自动调节时采用“三取二”方式测量水位,保证调节的可靠性。
4、热控逻辑控制
1)凝泵正常工频启动的操作与原来一致,DCS逻辑保持原有逻辑不变。
2)一台凝泵工频运行时跳闸联锁启动另一台凝泵工频运行,使用DCS原有控制逻辑。
3)一台凝泵变频运行时变频器故障跳闸联锁启动另一台凝泵工频运行,由新增DCS逻辑实现。
4)两台凝泵原逻辑中综合跳闸信号(电机线圈温度、轴承温度、泵轴承温度)为1时向变频器发急停信号,变频器接收急停信号后由变频器PLC发指令跳QF1和QF2。
5)凝结水压力下降到1.8MPa(根据系统实际情况定值可以调整)闭锁凝泵转速下降指令。
6)凝泵变频运行时,除氧器液位调节阀开度为100%,除氧器水位由变频器控制,新增变频器水位自动调节逻辑。
7)当凝泵变频运行时,6KV A段电压低于3KV时启动B凝泵工频运行。
8)凝泵变频运行中,出口压力低联锁启动另一台泵工频运行。
9)凝泵变频运行中,变频器故障跳闸时,除氧器液位调节阀将自动投入水位调节。
10)QF1、QF2、QF3电气开关之间的内部闭锁由变频器PLC逻辑实现,增加3个电气开关的DCS控制逻辑均为单操。
5、设备冷却方式
为了提高高压大功率变频器的应用稳定性,解决好高压变频器环境散热问题,根据现场实际情况采用空调制冷,设置空调两台,节能照明灯,小功率排气扇。
四、变频节能效果
1、现场技术数据
设备参数:
2、工频/变频节能对比
1)全年单机平均负荷450MW,凝泵在450MW负荷下电流175A,变频后67A、功率因数0.95 ,电价0.33元
改造前消耗的功率P1=√3UIcosφ=√3×6000×175×0.88=1600.415KW
改造后消耗的功率P2=√3UIcosφ=√3×6000×67×0.95=661.47KW
节约功耗P3=P1-P2=1600.415-661.47=938.945KW
全年节约电量Q=315天×24小时×938.945KW=7098424.2KW.h
全年节约费用¥=7098424.2×0.33=234.2479万元
所节约费用一年内可将投资成本收回。
2)计算说明:
(1)目前通用的精确算法为取点法,即各取机组300MW、400M