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分析探讨锅炉水冷壁高温腐蚀对策__墨水学术,论文发表,发表论文,(2)

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中间水冷壁属光杆受热面,两面受热,热负荷较高,当管外壁有黏附物时,管壁温度更高。当管壁温度大于300℃时,钢管表面腐蚀的速度明显加快。
  管壁温度与腐蚀量的关系
  3.火焰冲刷管壁
  (1)一次风速太高
  对于圆形旋流燃烧器燃用烟煤时一次风配风条件为25m/s左右,实际运行时一次风门全开,一次风速在30---35m/s;
  (2)燃烧器出口一次风四周间隙不均
  投产初期为降低火焰中心,将下层燃烧器中心筒适当倾斜,即将中心筒出口约500mm处存在较大折口,造成出口一次风四周间距不均;
  (3)给粉机转速只能层操
  由于给粉机转速热工控制系统设计中只能层操,而不能单个微调,实际运行中各燃烧器的给粉量不均匀,造成有的燃烧器给粉量较大,不可避免造成局部高热负荷。
  4.整体风量不足
  (1)由于引风机电机额定电流限制,引风机挡板开度只能在60左右运行,再热器调节受热面入口氧量在3.5左右。
  (2)由于设备老化,特别是空气预热器换热管磨损严重,造成较大的漏风。
  (3)空气预热器后的防爆铁皮因腐蚀破损,小修中检查面积达300mm2,由于位置特殊不便检查,运行中不易发现。
  5.燃烧器配风不合理
  上下层燃烧器区域粉多风少。为了防止高温受热面超温,降低火焰中心,下层燃烧器给粉量是上层的1.6倍左右,而上下层二次风是均等配风。考虑到尾部烟道的漏风,炉内上下层燃烧器之间平均氧量1-2,局部区域最低氧量在1左右,而上层燃烧器到炉膛出口平均氧量在3左右。另外投产初期由于二次风速小,将燃烧器外筒二次风直径从Ф1270mm降到Ф1080mm,使二次风出口截面积降到0.575m2。实际运行中上下层燃烧器之间是低氧燃烧,局部壁面强还原性气氛严重。
  
  四、防止高温腐蚀的措施
  
  1、降低一次风速,避免火焰直接冲刷水冷壁
  由于该炉采用钢球磨中间储仓式制粉系统乏气送粉,磨煤机再循环管径为Ф400×10mm,正常运行中挡板已开至最大,为达到磨煤机较佳的通风量,往往造成一次风速太高,反之降低一次风速,又影响磨煤机出力。经计算分析决定将再循环管管径增大到Ф630×10mm,从而达到降低一次风速,避免火焰直接冲刷水冷壁,又不影响制粉系统磨煤出力。
  2、组织合理的燃烧空气动力工况
  将下层燃烧器出口的二次风直径从Ф1080mm增大到Ф1200mm,进行冷态空气动力工况试验;按照圆形旋流燃烧器燃用烟煤的配风条件,进行热态调整试验。在保证炉膛出口最佳过量空气系数的同时,保证每个燃烧器出口风粉处于较佳工况。在保证炉内上下层燃烧器之间平均氧量不小于2.5的前提下,要保证同层8支燃烧器的风粉均匀性,其偏差值不大于5,即确保热负荷沿炉膛宽度均匀的分布,防止水冷壁局部高热负荷。从上层燃烧器标高测量炉膛温度从燃烧调整前的1600℃降到燃烧调整后的1450℃。
  3、减少尾部烟道漏风
  小修中将尾部烟道防爆门进行了更换,对烟道和空气预热器漏风处进行了堵漏密封工作,在满负荷工况运行时,在不超引风机额定电流的情况下,尽量开大引风机挡板,保证炉膛出口过剩空气系数不小于1.2。
  由于燃用煤种含硫量较高,尾部烟道漏风严重,引风风量不足,炉内上下层燃烧器配风不合理,形成水冷壁壁面局部强还原性气氛,造成高温腐蚀。
  通过燃烧调整试验,合理组织炉内燃烧工况,保证热负荷沿炉膛宽度和高度分布的均匀性,使整个壁面处于合理的氧化性气氛中运行,可以有效地防止水冷壁的高温腐蚀。
  
  参考文献:
  [1]于国,强佟鹏,郑占国.锅炉水冷壁高温腐蚀的机理分析及对策[J].东北电力技术,2008(28)
  [2]苗长信,刘福国,王海,夏崇军.煤粉锅炉水冷壁高温硫腐蚀分析及防治对策[J].电力建设,2007(02)
  [3]王建洲.锅炉水冷壁管高

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