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地下室汽车坡道底板结构破坏的原因分析与修复方案__墨水学术,论

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摘要:某工程地下室汽车坡道在雨季一次强降雨后,坡道钢筋混凝土结构底板被雨水拱裂,出现结构破坏,造成了经济损失。经重新设计进行修复后达到正常使用功能。
  关键词:地下室;汽车坡道;结构破坏;经济损失;正常使用
  1工程概况
  某工程地上为9层办公楼,地下室二层,均为地下车库。在地下室南外侧为连接地下室一、二层的汽车坡道,长度43.2m,宽度7.5m,两端的坡度为7.5%,中间坡度为15%。
  坡道底板的构成(自下向上):500厚三七灰土,100mm厚C15混凝土垫层,两层3mm厚SBS改性沥青防水卷材,50mm厚C15混凝土保护层,300mm厚C30钢筋混凝土底板(配筋为双层双向Ⅲ级钢14@200),抗渗等级S6。
  坡道外墙的构成(自外向内):120mm厚砌砖保护层,两层3mm厚SBS防水卷材,300mm厚C30钢筋混凝土墙板(水平钢筋、竖直钢筋均为三级钢14@200),抗渗等级S6。
  坡道顶板的构成:坡道顶板距坡道底板高度3900mm~5900mm,250mm厚C30钢筋混凝土梁、板,抗渗等级S6。
  2坡道结构施工情况及暴雨后破坏情况
  地下室汽车坡道底板、墙板、顶板钢筋混凝土结构于2008年3月份施工完毕。坡道使用的SBS改性沥青防水卷材、钢筋原材料均为大厂产品,使用前均见证取样送检复试合格。坡道底板、墙板、顶板、梁钢筋隐蔽工程及坡道底板厚度、墙板模板宽度,经监理验收均符合设计要求及施工验收规范规定。浇筑的混凝土留有标养试块、同条件试块,试压混凝土强度均达到设计要求。
  现场汽车坡道结构破坏情况,2008年7月13日晚7点~7月14日早上7点,一直降雨,且降雨量较大。7月14日早上7点,现场施工人员发现汽车坡道中、下端的底板中部出现明显裂缝且拱起,裂缝呈分散状宽度约5mm~10mm,坡道底板两侧与墙板交接部位也出现明显拉裂,雨水不断从底板冒出,坡道中、下端底板结构被破坏。经仔细观察,坡道外墙中部个别部位出现约1mm斜裂纹,坡道顶板未发现裂纹变形。事后在凿除混凝土过程中,发现原坡道中、下端钢筋混凝土底板被雨水拱起最高处约200mm,底板钢筋被拱弯曲。现场回弹未破坏的混凝土结构,混凝土强度均符合设计要求,约达到C35。
  3结构破坏原因分析
  事后从气象台得知这是一场持续了14个小时的强降雨席卷了整个郑州,降雨量达到173.5毫米,刷新了30年来郑州市最大暴雨记录。暴雨造成了郑州市内11条道路积水严重,7条道路和4座立交断行,部分路段塌方。经分析造成结构破坏的原因如下:
  (1)本工程土质为粉土,渗水性较好,汽车坡道地表道路未达到施工硬化条件,造成暴雨后大量雨水从土层渗入到汽车坡道底板积聚。
  (2)本工程地下水位较浅,平时地下水位为-1.5m~-2m。设计上没有考虑到罕见的暴雨过后瞬时地下水位超过正常水位,出现了雨水浮力超过坡道底板的抗浮力,造成了底板结构破坏。
  4采取的安全防护措施
  (1)为防止地下水位过高,继续破坏坡道混凝土结构,立即安排施工单位对坡道周围进行管井降水,采用三口管井,井深比坡道底板最低标高低1m,管径200mm,均匀分布,把地下水位降到坡道底板最低标高1m以下,也便于下一步坡道底板施工处理。直到重新施工的坡道底板混凝土强度达到设计要求时,方可停止降水。
  (2)为防止再次降雨造成坡道底板继续破坏,影响坡道的整体结构安全。安排施工单位对坡道内搭设2m高满堂脚手架,立杆间距不大于900mm,水平杆间距不大于1m,钢管下部垫木板,脚手架两端用10号槽钢加钢板垫块(5×100×100)抵紧坡道两侧混凝土墙体,保证坡道两侧墙体稳定。
  (3)每天做好大楼与坡道的沉降观测记录、坡道外墙位移的记录,便于及时发现异常采取安全保护措施。
  5汽车坡道重新设计方案
  (1)原坡道范围内底板钢筋混凝土、防水层、底板垫层全部凿除

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