污水处理设备移动吸砂桥的使用与改造__墨水学术,论文发表,发表论(2)
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电缆滚筒、电机、及传动装置、滑轨机构,重新安装滑轨,选用国产电缆代替进口电缆。
滑轨选用40×40不锈钢方管,下部铣槽,槽宽8mm。滑轨是改造的重点,选用不锈钢解决了露天风吹雨淋造成的腐蚀问题,选用的管材解决了滑轮组的防水问题。
滑轨的支撑采用30×50方管煨制,外部采用喷铝方式来解决一般刷漆易腐蚀的现象。支撑架安装于沉砂池的外池壁上,共安装了24个,间距2.5m,在起始点考虑到电缆稍重,间距因而稍小一些。支架的安装高度比移动吸砂桥的栏杆高25cm,以便于安装电缆吊线架以及考虑穿线的需要。
电缆吊线架,上部滑动部分采用两个101油封式滚动轴承,装于滑轨的槽内,吊线板用50扁铁制作,吊线板下部采用工程PVC塑料制作的转环,以利于电缆的自由转动,减少行走故障,吊线板上焊有推板,其作用是当桥从终点返回时,使各个吊线架之间保持适当的距离,防止电缆与吊线架挤在一起造成损伤。
共安装21个吊线架,吊线架之间用油丝绳牵引电缆,防止电缆受力过大,这样能延长电缆的使用寿命。
采用3根3×2.5软电缆和一根4×1.5软电缆,共4根电缆悬挂于吊线架下端的转环上。
电缆推拉杆采用30×50方管制作,该方管兼做穿线管,4根电缆经过推拉杆进入桥上的控制箱内。
电缆的牵引有一专门研制的栓式自动保护器,其上有两组滑轮,推拉杆带动该保护器从而带动整个电缆在滑轮上移动,当出现故障致使推力或拉力增大时,该保护器能自动停止桥的移动,故障排除后可自动恢复运行。
三、改造后的效果及经济效益分析
1、由于支撑架和滑轨在安装时已找好水平,吊线架采用了滚动轴承,因此装上电缆后,在滑轨的各个位置吊线架移动灵活,推和拉都较轻快便捷。经测试,当拉动电缆即桥向终点移动时,最大拉力为7.5Kg,平均为4Kg左右;当推动电缆即桥向起点移动时,最大推力为5Kg,平均为2.5 Kg左右,远远小于电缆滚筒传动时的拉力和推力,不会对移动吸砂桥的移动产生影响。
2、在电缆的牵引上,设计了栓式自动保护器,当电缆的牵引出现故障,致使拉力和推力较大,超过设计范围时,保护器动作,使移动吸砂桥停止运行,保护移动吸砂桥及滑轨不受破坏,当故障排除后,保护器会自动复位,使移动吸砂桥投入正常运行。
3、改造后,去掉了电缆滚筒的复杂结构,使整个移动吸砂桥的结构简洁,且方便值班人员的巡查工作。同时由于去掉了变速箱,池面上无油污了。移动吸砂桥的行走由于去掉了滚筒侧的负荷,彻底解决了跑偏问题,大大延长了行走轮及导向轮的使作寿命,真正实现了移动吸砂桥的自动运行。维修人员也不必象原来那样经常对桥的偏移进行校正,减轻了劳动强度。
4、改造后,导向轮的受力减小,延长了使用寿命,移动吸砂桥运转平稳,结构更加合理,既满足了工艺要求,又提高了设备的完好率。
5、经济效益分析
移动吸砂桥原进口电缆属特制专用电缆,内有两层衬线胶,中间还有一根加强线,适应于较高拉力的场合,进口一根需1.5万元,但还不能解决移动吸砂桥跑偏的问题。改造后,采用国产普通电缆,四根总造价920元,加上改造的其它费用,还不到1万元,且解决了外方在桥的电缆设计中存在的缺陷。
原结构中滚筒电机5.6KW,去掉后,整个桥的用电负荷减少了50%以上,每度电按0.65元计算,一年可节约电费21350元,而且由于去掉了复杂的结构,节约了维修费用,减轻了工人的劳动强度。
总之,通过上述改造措施,从根本上解决了移动吸砂桥故障频繁,沉砂池底部积砂的情况,使移动吸砂桥真正实现